麥克維爾助力金東紙業走可持續發展的新型工業化道路
改造背景
金東紙業(江蘇)股份有限公司地處長江第三大港——江蘇省鎮江大港,于1997年5月18日正式成立,占地5.18平方公里,擁有世界先進的2條紙機生產線、2條涂布生產線和1條機內涂布生產線,處于行業領先水平。
麥克維爾50多套MMC機組、4臺PEH離心機自2000年開始服務于該企業生產,20多年來機組正常運行,深受客戶信賴。為響應政府節能減排與環保要求,也為在經濟寒冬中提升自身形象和品牌價值,增強市場競爭力,客戶決定對空調系統進行更新換代。
客戶需求
在滿足客戶不停產整改的前提下,物盡其用盡量充分利用原有內機及管路。如拆除機組內機不但有破壞建筑物墻體及損害生產設備的隱患,而且易影響產線日常生產活動;
機組外機二十多年來處于酸堿超標的惡劣環境,就像一群風燭殘年的老者,艱難地維持著運轉,更新已經迫在眉睫。產線需要全年制冷,推薦MMC新機型。
改造方案
利用原有冷媒管路(無需拆除冷媒配管)減少安裝工作,節省拆裝費,縮短作業時間;
利用原有配線(無需重新布置線路)減少配線鋪設,縮短作業時間;
針對產線全年制冷需求,外機推薦使用MMC新機型。
方案亮點
運行環溫拓展:新機組最低5℃制冷,可滿足客戶全年制冷需求;
能效提升:新機組采用 R410a制冷劑,環保且具有十分優秀的熱傳遞性,蒸發器的熱導率可提高35%,冷凝器的熱導率可提高5%;
外型小巧:安裝無憂、搬運無憂,更好應對狹小的安裝環境;
大幅減少工程量,改造施工周期縮短65%。
更新線控器方便節能運維管理:為改造后的空調系統重新建立控制通訊連接,并更新MC322線控器,后續可使空調系統輕松并入BA系統,方便節能運維管理。
改造成果
改造方案討論會
針對改造前后冷媒壓力不一致的問題,服務團隊經過分析,把原內機旁的膨脹閥移位到外機,對新冷媒進行降壓處理,確保內機管道安全,在不大肆改造內機的情況下,保證了改造順利進行,降低了約50%的改造成本;
為確保方案的可行性,進行了改造試點,對比發現改造后制冷效果大幅提升,且實現系統節能約15%,客戶十分滿意,開啟大面積正式改造。
施工注意
專業管道清潔。由于R22冷媒系統,使用的酯類油與R410A冷媒不互溶,需使用R141b制冷劑洗去原管路中的酯類油與系統雜質。麥克維爾為該類項目專項開發了管路清洗裝置,高效便捷地進行管路清潔。
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